背景:引進先進技術和裝備,是改革開放四十年來,我國工業發展的重要途徑。兗礦國際焦化從德國魯爾礦區購置世界最先進的煉焦裝備,成功在國內重建、改造,為我國煉焦技術帶來了跨越性的發展。
朱本啟,兗礦國際焦化常務副總經理。
2003年,兗礦國際焦化籌備時,我從兗礦嶧山化工總工程師的崗位到國際焦化任總工程師,2013年任常務副總經理兼總工程師,2016年任總經理。2018年6月,國際焦化引入民營機制實施股權重組后,我擔任國際焦化常務副總經理。
在國際焦化15年,我經歷了國際焦化最大的一次技術變革,就是從德國原凱澤斯圖爾焦化廠拆移兩座7.63米焦爐到國內重建后的升級改造,使這兩座水土不服的“舶來品”適應了中國的煤質,大大提升了中國的煉焦技術。
德國導演弗蘭克和呂肯由此拍攝了紀錄片《失敗者和勝利者》。影片的最后一幕只是一行字:2006年,兗礦從德國引進的兩座7.63米焦爐,第一次投料產出50噸冶金焦炭,標志著中國成功地吸收了德國技術,中國的煉焦技術由此一步跨越了20年。
引進設備和技術
兗礦國際焦化有限公司由兗礦集團與兩家世界500強企業——巴西CVRD公司和日本伊藤忠商事株式會社共同投資22.84億元建立,2014年外資退出后改為兗礦集團全資子公司,2018年6月引入民營機制實施股權重組,兗礦集團、永鋒集團各占50%股份。公司主導產品為年產200萬噸焦炭和20萬噸甲醇及10萬噸粗苯、焦油等副產品。
2002年,兗礦集團提出“煤與非煤并重”的發展戰略,并相繼在煤炭的氣化、液化技術領域取得重大突破,煤炭焦化技術也是其中一環。要建設一流的煉焦企業,必須擁有一流的煉焦技術。當時國內煉焦工藝裝備比較落后,發達國家的先進煉焦技術對中國封鎖。經苦苦探尋,兗礦集團把目光瞄準了世界最先進的德國凱澤斯圖爾焦化廠。
凱澤斯圖爾焦化廠位于德國工業重地魯爾礦區,因德國對鋼鐵和煤炭行業的扶持政策取消,煤礦關閉導致該廠原料煤不能保證,配套的鋼廠也已搬遷,焦爐煤氣無出路,該廠被迫于2000年停產。我方專家論證,該廠雖已生產運行8年,但設備狀況良好,其采用的代表世界先進焦化技術水平的7.63米焦爐,是世界最大、最先進的現代化焦爐。引進、消化和掌握這一技術,能大大提升我國煉焦技術水平。對此,2003年,兗礦集團與外方進行了多輪艱苦談判,最終引進了該廠所有設備及技術,在國內重建。
然而,項目引進困難重重,主要表現在“四難”,即拆遷運輸難、圖紙轉換難、“修配改”難、施工組織難。面對重重困難,我們協力攻關,從擰動第一顆螺絲起,就高標準嚴要求地進入工程拆裝,就像文物搬遷一樣,做好標號的順序,可以說是一絲不茍。
經過近1年多的辛勤工作,2005年2月,所拆遷的4.7萬噸設備和構件全部運抵國內項目現場。
“原拆原建”和“修配改”
將國外一家企業的設備整體拆除,然后在國內實施重建,既沒有先例,也沒有任何成功經驗可借鑒。為此,按照“原拆原建”的原則,只能照葫蘆畫瓢,連焦爐的布局都一點兒沒動。
該項目僅運回國內的各種圖紙資料就達20余噸重,各類圖紙總計23590張,各類文件夾3620本,圖紙資料翻譯的工作量非常大,而國內專業技術翻譯又極少,在國內只聘請到5名專業德文翻譯。公司決定采用邊翻譯圖紙、邊設計、邊施工的方式,組織建設。
從國外引進的二手解體設備,技術上非常先進,要把它完全恢復運行不容易,加之國內外技術規格不統一,必須做大量的“修配改”工作,否則,就會導致安裝費貴、“轉不動”等問題。為此,我們制定了科學周密的“修配改”方案。在“修配改”過程中,充分尊重外國專家意見,發揮外聘專家作用,要求專家到現場解決技術難題。
焦爐的砌筑和安裝質量如何,直接決定著這兩座亞洲第一焦爐重建的成功與否,我們根據項目建設進度要求,廣泛發動員工和各方面力量,全面實行工程質量控制。
在實際工作中我們突出抓了“三個環節”。一是焦爐砌筑的質量。成立筑爐檢查隊,嚴把筑爐質量關。二是發揮監督部門的作用。一次,一施工單位在焦爐大棚施工過程中,未嚴格按要求施工,我們就將存在的問題錄像,并及時把問題反映給該單位領導。這對他們觸動很大。三是發揮外國專家的作用。德國筑爐專家弗蘭克,在2號焦爐的砌筑過程中,自始至終盯在筑爐現場,提出問題170余個。
焦爐砌筑完畢后,許多在場的施工單位領導和監理公司的代表都說,這是他們所見過的國內砌筑質量最好最高的焦爐。德國專家風趣地說:“這兩座焦爐就是德國的‘奔馳車’。”
經過各參建單位24個月的協力攻關,2號焦爐于2006年6月26日投煤,兩天后順利產出第一爐高質量焦炭。
各項指標達到國內先進水平
這兩座焦爐在德國“吃”的是“細糧”。焦爐所需煤炭都從外國進口,由于德國要求高,需要的煤在廠家就給配好,并且確保質量過硬。但在運行過程中,這兩座焦爐逐漸表現出“水土不服”的問題,裝置運行狀況非常差,不僅效益不高,還把大家折騰得疲憊不堪。
我們采取“走出去、請進來”的方式,積極消化吸收德國技術,開展技術交流35次,邀請國內外焦化專家現場“會診”20余次;組織對生產難題集中攻關,完成攻關143項,累計投入近1億元資金改進焦化系統,解決了一些問題,但最終效果還是不理想。
2010年,我們向兗礦集團遞交了焦爐改造請示,得到集團批準后,立即對焦爐進行技改。改造后可從源頭上解決加熱水平低、炭化室過寬、爐頂空間溫度高等問題。
2012年2月27日,國際焦化改造后的2號焦爐正式點火烘爐,同年11月1日,1號焦爐裝煤,實現雙爐運行,運行后各項指標達到了國內焦化企業的先進水平。國際焦化兩座焦爐共120孔,年產焦炭200萬噸,相當于國內當時最先進的6米焦爐4座的產量。
在國內煉焦行業,有個說法,“焦爐每提高半米,技術要消化10年”。自上世紀寶鋼引進新日鐵6米焦爐技術之后20年,國內煉焦技術水平一直停留在6米焦爐水平。所以說,國際焦化成功引進7.63米焦爐技術,使我國的煉焦技術推進了20年。更值得欣慰的是,此后國內新上的大型焦爐都以這兩座改造后的7.63米焦爐為藍本,目前國內已有17座7.63米焦爐,依然是亞洲第一高爐。
責任編輯: 張磊