通過對(duì)抽油機(jī)實(shí)施永磁半直驅(qū)電機(jī)升級(jí)改造,截至4月16日,中國石油華北油田采油四廠安56-21井抽油機(jī)日均耗電量下降116千瓦時(shí),節(jié)電率高達(dá)48%。這標(biāo)志著華北油田采油系統(tǒng)向“高效直驅(qū)、綠色智能”轉(zhuǎn)型邁出關(guān)鍵一步,通過技術(shù)革新成功開辟了從“治標(biāo)”到“治本”的破局之路。
長期以來,抽油機(jī)普遍依賴高轉(zhuǎn)差電機(jī)與皮帶傳動(dòng)。隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,油井供液能力頻繁波動(dòng)、高含水井持續(xù)增多,抽油機(jī)實(shí)際工況效率不足60%,皮帶傳動(dòng)打滑、磨損導(dǎo)致能耗居高不下,頻繁更換與維護(hù)耗費(fèi)大量人力物力。
面對(duì)“能耗高、運(yùn)維煩、運(yùn)行不穩(wěn)”三大難題,采油四廠開展技術(shù)攻關(guān),通過自學(xué)原理、赴兄弟油田考察及廠家技術(shù)調(diào)研,將低效廢舊的高轉(zhuǎn)差異步電機(jī)回收再制造,在轉(zhuǎn)子中植入永磁體,去除勵(lì)磁損耗,使電機(jī)效率從不足60%提升至80%以上。在采油四廠陸續(xù)改造應(yīng)用65臺(tái)再制造永磁同步電動(dòng)機(jī)后,節(jié)電效果初步顯現(xiàn)。為進(jìn)一步“治本”,華北油田集中力量突破永磁半直驅(qū)電機(jī)技術(shù),徹底取消皮帶傳動(dòng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電機(jī)直驅(qū)減速箱,從源頭上根治了皮帶打滑、斷裂、能耗高等頑疾。
永磁半直驅(qū)電機(jī)初期購置成本雖高于傳統(tǒng)電機(jī),但憑借免維護(hù)、高可靠、長壽命等優(yōu)勢(shì),可大幅降低運(yùn)行維護(hù)的隱性成本。目前,采油四廠已有5口井成功應(yīng)用永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī),累計(jì)節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用超13萬元。據(jù)測(cè)算,華北油田若在所屬抽油機(jī)中全部推廣該技術(shù),年可節(jié)約動(dòng)力費(fèi)超千萬元,設(shè)備投資回收期約1.75年,不僅顯著減輕了一線員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,更收獲經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益的雙重回報(bào)。
下一步,華北油田將結(jié)合非穩(wěn)態(tài)柔性開發(fā)需求,探索“永磁電機(jī)+智能控制”的深度融合,推動(dòng)采油管理從“單井管控”向“區(qū)塊智能協(xié)同”升級(jí),為油田綠色低碳轉(zhuǎn)型和提質(zhì)增效持續(xù)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。(王瑤 申旭陽 崔俊玲)
責(zé)任編輯: 江曉蓓
標(biāo)簽:華北油田