4月12日下午,安慶石化熱電部爐塵區(qū)域脫硫、除塵崗位運行職工經(jīng)過連續(xù)2個小時密切配合操作,精細調(diào)整,順利完成5號爐電袋除塵器布袋噴吹工作,確保了鍋爐外排煙氣超低達標排放。
由于受煙氣腐蝕造成布袋破損影響,近期該部5號爐電袋除塵器布袋噴吹過程中時常出現(xiàn)外排煙氣粉塵瞬時超標現(xiàn)象。如果外排煙氣粉塵含量小時均值超過規(guī)定值(外排超低標準不超過10 mg/Nm3),公司將會受到環(huán)保考核。
現(xiàn)正值公司高負荷生產(chǎn)時期,而5號爐作為該部主力鍋爐無條件停爐檢修。為此,該部爐塵區(qū)域針對問題積極想辦法,通過優(yōu)化運行調(diào)整控制,盡可能減少外排煙氣粉塵含量,確保小時均值達標。
12日下午,爐塵區(qū)域除塵運行三班提前做好運行調(diào)整,降低5號爐脫硫吸收塔液位至7.5米左右,以保證除霧器沖洗時液位不超高限。15時25分,脫硫崗位啟動備用2號漿液循環(huán)泵,增加漿液循環(huán)量;15時30分,除塵崗位啟動5號爐電袋除塵器甲側布袋噴吹系統(tǒng),慢慢調(diào)高清灰風機電流;與此同時,脫硫崗位啟動除霧器沖洗系統(tǒng),增加水循環(huán),降低入塔煙氣粉塵量。
“降低開度,5號爐脫硫凈煙氣粉塵含量已達15mg/Nm3!”
當5號爐電袋除塵器甲側布袋噴吹系統(tǒng)清灰風機電流至190A時,5號爐脫硫凈煙氣粉塵含量快速升高至15mg/Nm3,3號煙囪總排口煙氣粉塵含量從3 mg/Nm3也在慢慢升高,最高至7.79 mg/Nm3。
除塵崗位立即調(diào)低清灰風機開度,風機電流降至170A左右。5號爐脫硫凈煙氣和3號煙囪總排口煙氣粉塵含量同時慢慢下降。
“可以適當調(diào)高風機開度。”當5號爐脫硫凈煙氣粉塵含量降至5mg/Nm3時,脫硫崗位人員適時傳出調(diào)整信號。
除塵崗位人員慢慢調(diào)高清灰風機開度,當清灰風機電流升至180A時,布袋壓差緩慢降低,5號爐脫硫凈煙氣粉塵含量穩(wěn)定在10 mg/Nm3以下,3號煙囪總排口煙氣粉塵含量穩(wěn)定在5 mg/Nm3以下。
就這樣,脫硫除塵崗位人員密切配合,經(jīng)過多次精細操作調(diào)整,至17時20分整個5號爐電袋除塵器甲、乙側布袋噴吹全部完成,布袋壓差降至低值,3號煙囪總排口煙氣粉塵含量無一次超標。
責任編輯: 江曉蓓